大管 孟凡录
本人于2015年12月23日到南海219接大管轮职务,从交班人员处了解到No.1主机正在维修当中。原因是缸头漏油,并发现凸轮轴右异常磨损,现凸轮轴进厂镀铁加工。目前等待备件上船后装复,并现场进行了简单的交接。由于本人第一次参加此型号主机的吊缸工作,没有以往的经验可以借鉴,所以马上抓紧时间查询了相关资料,对主机的发火顺序、缸头螺栓拆装的上紧力、油头启阀压力等重要参数进行整理,并对主机拆卸涉及到的专用工具进行清点,以保证本次主机维修高效顺利地完成。我在查询说明书的过程中学到了很多的知识,为今后更好地工作打下了基础。现将部分维修过程记录下。
1、确定所关闭的油水阀门并做好标识,关闭如下辅助设备的电源:燃油备用泵,滑油预供泵,齿轮箱滑油备用泵,No.1淡水泵,No.1主机电源控制单元,No.1主机UPS电源,以上电源的配电板及机旁控制箱上挂上禁止启动警示牌。
2、2015年12月1日加工后的凸轮轴上船,No.1主机开始装复。在与维修人员的沟通中了解到第四缸排气顶升机构导套变形,凸轮轴和顶升机构滚轮磨损脱落。本次维修为凸轮轴滚轮按旧样加工四个,调质处理后上车床精磨加工,凸轮喷镀上磨床恢复尺寸。
如下图
1~6缸凸轮轴装复(三张)
新加工滚轮(两张)
滚轮安装(三张)
缸套清洁
清洁后的缸套内部情况
缸头装复
压紧缸头螺栓预紧压力30bar
调整气阀间隙(进气0.2mm,排气0.5mm)
缸头附件安装
以上皆为本次维修的部分图片,在维修当中增加了对本船主机机型的了解,为以后更好地工作打下了坚实的基础。我们可以做得更好。