在工作中成长的团队
发布时间:2013-09-4
7月10日下午3点,历时整整8天的副机吊缸检修工程完成了,中远亚洲轮NO.3副机恢复了往日的“雄风”。试车时,轮机部全体兄弟充满了胜利的喜悦和成功的自豪。这是这台副机自出厂以来第一次吊缸检修,也是轮机部团队完成的耗时最长的一项检修工程。这个团队,也在这难忘的工作中汲取了成长的养分。
参与过万箱船副机吊缸的轮机人员都知道这样一台MAN B&W品牌的7缸机吊缸的工程量。这种看似普通的吊缸作业,因为装配精度苛刻、机器马力巨大、配件结构复杂,一直作为衡量轮机部团队协同工作能力的重要指标。NE7线班期要求高,节能压力大,适合副机吊缸这样长时间检修工程开展的时间段非常少,通常都必须放在欧洲返航抵达苏伊士运河前这一航段完成。接下来的航段对机舱供电系统的保障考验,也增加了对副机吊缸作业准确性和一次成功的要求。
目前在中远亚洲轮这套轮机管理班子里,9个人中有5个是万箱船的“新兵”。作为轮机部“班长”的丁鸿亮老轨也是第一次上这类型船工作。在他看来,如果贸然开工,工作压力倒在其次,船舶安全和船舶声誉却不容冒险。在船舶领导班子碰头会上,丁老轨很坚定地表示:肯定要完成好这项工作,而且还要为后来者留下足够的可资借鉴的材料,让更多的同行掌握这项工程的要领。为了确保安全和成功率,经过部门讨论,确定工程放在024航次欧洲返航进行。但是相关的准备,丁老轨从上船不久就开始着手。从查阅设备说明书,到清理检修需要更换的易耗件;从作业流程的方案模拟,到专用工具的工作原理;从作业现场的环境分析,到作业安全的注意提示,每一条、每一项,都倾注了他和轮机部兄弟们的心血。
7月3日,周三加餐,船舶领导班子专门以茶代酒,为机舱兄弟们鼓劲。餐后半小时,大家到老轨房间集中,专项布置吊缸的注意事项和分工。船上的摄影兴趣小组人员,也被作为编外人员邀请参加,因为这次吊缸,按照丁老轨的安排,需要现场拍摄作业的关键步骤,作为未来万箱船在船业务培训的重要资料。
7月4日一早,副机吊缸检修工作,在丁老轨在工作提示板上写完“互相提醒,互相照应,求稳!”后,正式铺开。
万箱船机舱很大,有足够的空间摆放拆下的各种零配件,但随之而来的大面积污染也容易扰乱船容船貌。因为准备充分,参与检修的轮机部兄弟们对每天的计划和工程进度了然于心,对机舱整体环境的保持也几近“苛刻”。工作区域范围被严格限定,分工和确认精确到步骤;进出检修区域都自觉清理鞋底,即使体力消耗再大,没有谁忽略那个规定动作。每个部位的零件被分别清洁,并整齐码放;拆下来的关键部件上面用马克笔细致编号;重要的安装环节和器件装配,老轨和主管轮机员都亲自确认——不为别的,就冲着“一次就成功”目标的最终实现!
7月份的地中海,机舱里闷热异常,半天汗湿两套工作服是常事。一件件结着汗碱的工作服,一张张沾满油污的脸,一个个一丝不苟的神情,凝聚成一股强大的力量,淬炼出一个勇挑重任的团队。盐分、水分消耗大,西瓜、绿豆汤、盐汽水敞开供应;体力消耗多,精心烹制的伙食供应来补充。
7天的装配如期完成,45分钟的教学视频素材拍摄同步收官。经过一天的暖缸和试车准备,洪亮的轰鸣声,好似一个团队又一次在宣示她的成长。